八號焦爐自投產3個月以來,本鋼焦化廠舉全廠之力攻堅克難,采取一系列有效措施,使焦炭產量可按照集團公司計劃需求進行調整,且焦炭反應后強度可達62% 以上,冷強度可達86%以上,質量指標非常理想。這標志著八號焦爐已實現穩(wěn)產順行。按照國內同行業(yè)慣例,同類焦爐從投產到穩(wěn)產順行至少需要半年到一年的時間。
為使八號焦爐早日實現穩(wěn)產順行,焦化廠在人員配備、崗前培訓等方面做了大量工作。早在八號焦爐投產前,該廠把原煉鐵廠溪湖廠區(qū)焦化車間部分操作職工、本廠各煉焦車間部分操作職工進行整合,組建成沙窩分廠煤焦車間。針對組建人員新、投產設備新、工作環(huán)境新等實際情況,該廠抽調了“四大車”的骨干操作人員到鞍鋼鲅魚圈新區(qū)進行學習。這些人員回來后,該廠專業(yè)技術人員對他們學到的技能進行了消化、吸收,并結合實際,對沙窩分廠操作職工進行了有針對性地培訓。通過培訓,所有操作人員很快進入角色,適應了本崗標準要求,為焦爐穩(wěn)產順行創(chuàng)造了有利條件。
該廠在總結以往配煤成功經驗的基礎上,給八號焦爐“吃小灶”,量身訂做了配煤方案,進一步提高配煤準確度、細度,為焦炭產量、質量的穩(wěn)定奠定了堅實基礎。同時,該廠要求操作人員嚴格按照崗位標準實行精細化操作,加強焦爐熱工管理,在不影響焦爐壽命的基礎上,按上限控制焦爐溫度,延長燜爐時間,增加焦餅的成熟度。此外,該廠充分發(fā)揮低水分濕法熄焦設備優(yōu)勢,經過多次反復實驗,調整下水時間、下水分布、熄焦車對位等工序環(huán)節(jié),使焦炭含水分1%至3%,并實現指標穩(wěn)定。
據悉,焦化廠在做好各項準備工作后,從八號焦爐進入熱態(tài)管理后,車間熱調人員就放棄休息時間,吃、住在現場,全程跟蹤管理。自去年12月17日以來,八號焦爐改燒高爐煤氣,既能節(jié)省焦爐煤氣,又降低了生產成本。為使高爐煤氣充分燃燒,該廠熱調工作人員在加強爐體嚴密性的基礎上,每天對焦爐地下室2000多個煤氣燃燒噴咀和2074個磚煤氣道進行清理,確保了焦爐順行。
來源:本鋼
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